【集萃網(wǎng)觀察】嘉興市傳統(tǒng)印染工藝每天耗蒸汽高達數(shù)百噸,工藝所產(chǎn)生的60~90℃廢熱水均直接排放,廢水余熱利用潛力巨大。本設(shè)計以嘉興市印染集聚區(qū)典型企業(yè)嘉興市遠大紡織印染有限公司為廢水余熱回收設(shè)計對象,根據(jù)該公司印染工藝流程進行節(jié)能改造設(shè)計。設(shè)計思路為(1)系統(tǒng)正常熱回收階段。充分利用第1缸印染后所排出的高溫?zé)崴,在高溫廢熱水排出處設(shè)置熱電偶,當(dāng)測得廢熱水溫度為大于60℃時,發(fā)送信號控制各印染機廢熱水排出管上端電磁閥關(guān)閉,自來水供水電磁閥打開,水泵繼電器控制水泵啟動,使得高溫廢熱水直接進入板式換熱器,加熱換熱器另一側(cè)的冷水供水,將冷水溫度提高至50℃,并保存到保溫水箱中,為下一個工藝流程的第1缸布料印染提供了初始溫度達50℃的熱水,從而最終減少了下一缸布料印染時用于加熱自來水的蒸汽用量,這樣的熱回收改造后不但節(jié)省了蒸汽消耗量,而且還降低了印染廢水的排放溫度,減少了熱污染,達到企業(yè)節(jié)能和減排的雙重效果。(2)設(shè)備維護階段(即換熱器流道雜質(zhì)過多受阻時)。在換熱器入口管路雖然已考慮了除污器的設(shè)置,但板式換熱器長期運行時,換熱器熱水流道內(nèi)仍可能積存大量細小雜質(zhì),導(dǎo)致?lián)Q熱器兩側(cè)的壓力差增加并超出設(shè)計值,此時通過壓差傳感器輸出信號控制換熱器入口電磁閥及水泵關(guān)閉,從而使換熱器停止運行。同時,蒸汽反向吹入換熱器污水流道,去除積聚其中的雜質(zhì)。通過該蒸汽吹掃,保證了板式換熱器的正常運行,大大降低了板式換熱器因流道堵塞而影響正常熱回收的故障。
來源:印染在線