【集萃網(wǎng)觀察】珠海平沙華僑漂染廠自1989年投產(chǎn)以來,共使用過三種廢水治理技術(shù),先后投資了2000萬元,最初用“石灰水加水浮蓮”土辦法,效果很差;1991年進行了第二次治理,采用普通的混凝沉淀法。由于工藝不合理、管理跟不上,運行費用高達2元/m3以上,不僅污泥量大,而且遠遠達不到排人標準;1995年再次進行了第三次治理,結(jié)果還是以失敗告終。 1999年初,采用華南理工大學(xué)“印染廢水強化混凝脫色與三重環(huán)流生物流化床高效凈化禍合技術(shù)”,結(jié)束了工廠十年來污水橫流的局面。 強化混凝脫色與三重環(huán)流生物流化床高效凈化藕合技術(shù)簡介 印染行業(yè)的廢水來源廣泛,污染嚴重,排水水質(zhì)因生產(chǎn)工藝的不同存在很大差異。隨著環(huán)境保護要求的日益嚴格及清潔生產(chǎn)的深人開展,印染廠應(yīng)用減堿量技術(shù)也日益普遍,但同時也使排出的廢水濃度增高,CODcr值達到1000mg/L以上,廢水的可化性差。目前常用的處理技術(shù)是物化與生化相結(jié)合。生化工藝中應(yīng)用最為普遍的是接觸氧化法與射流曝氣活性污泥法。存在的問題是只能適用于低濃度低色度的廢水,生物濃度低、處理負荷低而設(shè)施占地面積大。最顯著的缺點是抗沖擊負荷能力低。針對這種情況,迫切需要開發(fā)出一種經(jīng)濟有效的處理方法。華南理工大學(xué)化工學(xué)院環(huán)境科學(xué)研究所開發(fā)的強化混凝脫色與三重環(huán)流生物流化床高效凈化禍合技術(shù),采用混凝工藝中的吸附駕橋絮凝和化學(xué)結(jié)合型絮凝技術(shù)。首先將廢水中的大部分染料分子和化學(xué)助劑沉淀分離,降低廢水色度和提高廢水的可化性。在此基礎(chǔ)上采用新型結(jié)構(gòu)的三重環(huán)流生物流化床,該床將內(nèi)導(dǎo)流筒分為三段,大大改善了流動和傳質(zhì)性能使體積氧傳質(zhì)系數(shù)較傳統(tǒng)流化床提高10%以上,明顯提高了曝氣過程中的氧的利用率,在氣水比為8:10的條件下,既可滿足流態(tài)化動力需要,又可滿足生物好氧需求,從而實現(xiàn)了明顯的節(jié)能效果。另一方面,新型流化床混合性能優(yōu)越,其物料分布遵循全混模型,在傳質(zhì)及抗沖擊負荷方面表現(xiàn)出顯著的特性。實際工程中,廢水濃度或進水量波動一倍以內(nèi),其出水水質(zhì)波動不超過10%,這是一般生物反應(yīng)器難以達到的。 該技術(shù)成果的創(chuàng)造性體現(xiàn)在從流體力學(xué)與傳質(zhì)特性方面設(shè)計出新型結(jié)構(gòu)生物反應(yīng)器,采用污泥回流或添加絮凝助劑來提高絮體性能和沉降速度,再將兩方面適度結(jié)合應(yīng)用于印染廢水處理,實現(xiàn)節(jié)能降耗、去除負荷高、占地小及管理方便的綜合效果。工程實踐結(jié)果表明,本技術(shù)處理印染水可連續(xù)達到國家規(guī)定的排放標準,而且操作管理方便,運行質(zhì)量穩(wěn)定,獲得了良好的環(huán)境效益、經(jīng)濟效益和社會效益。 改造效果 原廢水色度在1100~3500倍范圍內(nèi),平均值為1866倍;CODcr在3343~5164mg/L,平均值為3967.5mg/L;水溫34~46℃,平均值為39.7℃;pH值在9~14,平均值為11。 華僑漂染廠廢水處理工藝流程見圖1。從系統(tǒng)運行3年(1999~2001年)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,經(jīng)混凝沉淀處理后出水色度平均值為289.3倍,CODcr平均值為1066.3mg/L,色度和COD平均去除率分別為84.5%和72.9%,水溫平均值為31.6℃,pH平均值為7.7。由此可知,混凝沉淀效果比較理想,所使用的藥劑是可行的。 經(jīng)生化處理出水色度平均值為44.5倍,CODcr平均值為80.3mg/L,SS平均值為42.5mg/L,pH平均值為7.6,水溫平均值為27.8℃。處理后的污水澄澈透明,完全實現(xiàn)了達標排放。 項目完成后,廢水的處理費用由原來2元/m3降低至1元/m3,以每月25000t廢水計算,可節(jié)省污水處理費用2.5萬元,同時,由于污水處理后達到了排放標準,避免了原來每月繳納的罰款5000元。每月可節(jié)省費用共3萬元。更重要的是大大減少了污染物的排放,保護了環(huán)境。 來源:印染在線