集萃印花網(wǎng)
您的位置:集萃印花網(wǎng)印花技術(shù)詳細(xì)內(nèi)容
【字體: 】      
絮凝沉降-爐渣過(guò)濾深度處理印染廢水
集萃印花網(wǎng)  2009-07-29

    【集萃網(wǎng)觀察】O 前言

    印染廢水中含有各種染料、整理劑和表面活性劑等,目前處理方法主要采用生物降解法,此外,還有吸附法、絮凝法、化學(xué)氧化法和電解氧化法¨ 等,也得到了開(kāi)發(fā)和應(yīng)用。利用活性炭吸附處理印染廢水雖然簡(jiǎn)便易行,處理效果也較好,但由于活性炭再生困難,處理費(fèi)用較高,難以普及推廣;生物法對(duì)可溶性染料中的氮、磷元素去除效果差;而絮凝法是去除COD、降低色度的有效方法之一,但對(duì)水溶性染料的去除效果差。

    通常采用化學(xué)氧化法配合處理。吸附法由于吸附劑再生容易,處理費(fèi)用有所下降,但由于印染廢水所含成分復(fù)雜,采用單一樹(shù)脂處理很難得到滿意效果。本項(xiàng)目討論了采用絮凝一爐渣吸附過(guò)濾法深度處理印染廢水的過(guò)程,研究了影響處理效果的各種因素,并得到了適宜的工藝條件,處理出水可直接作為印染工藝用水。

    1 試驗(yàn)部分

    1.1 試驗(yàn)設(shè)備與方法

    試驗(yàn)設(shè)備721型分光光度計(jì),2 ooo mL過(guò)濾柱。方法印染廢水(取自某紡織印染廠經(jīng)生物氧化的出水),原廢水色度200(倍),CODc,為220 mg/L,加人絮凝劑絮凝,經(jīng)沉降后,上層清水再經(jīng)高溫爐渣過(guò)濾。爐渣的主要組分見(jiàn)表1。

    1.2 工藝條件

    印染廢水絮凝在室溫條件下進(jìn)行,絮凝時(shí)間15~20 min,沉降4 h,用虹吸管放出上層清水,下層絮凝物經(jīng)過(guò)濾,濾液合并,濾渣干化后摻人煤中焚燒。清液通過(guò)裝有爐渣的過(guò)濾柱,采用順流方式過(guò)濾,控制液漏色度≤1O,分別以4、8、12 BV/h的不同流速進(jìn)行過(guò)濾處理。工藝流程示意見(jiàn)圖1。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 絮凝處理

   2.1.1 pH值對(duì)絮凝效果的影響

    分別用聚合硫酸鐵和聚合氯化鋁作絮凝劑,試驗(yàn)pH值對(duì)處理效果的影響。絮凝劑添加量為0.01% ,絮凝時(shí)間15 min;沉降時(shí)間4 h。結(jié)果表明,pH值5—6時(shí),脫色效果較好;pH值太小,聚合氯化鋁和聚合硫酸鐵不能生成沉淀,從而影響絮凝效果;pH值太大,聚鋁和聚鐵過(guò)早沉淀,同時(shí)由于生成沉淀的表面積太小,從而影響吸附,使脫色率下降。

    2.1.2 絮凝劑種類與絮凝劑的選擇

    不同絮凝劑的處理效果如表2所示。

    由表2可見(jiàn),選擇聚合氯化鋁和聚合硫酸鐵作絮凝劑效果較好。

    2.1.3 絮凝劑投加量

    分別用聚合硫酸鐵和聚合氯化鋁作絮凝劑,試驗(yàn)投加量對(duì)處理效果的影響(其它條件為:pH值6,絮凝時(shí)間15 min;沉降時(shí)間4 h)。結(jié)果表明,聚合氯化鋁添加量以0.01% 一0.02%,聚合硫酸鐵的添加量以0.005% 一0.01%為宜。

    2.1.4 絮凝時(shí)間

    試驗(yàn)不同絮凝反應(yīng)時(shí)間的處理效果(絮凝劑添加量為0.0l%,pH值6,沉降時(shí)間4 h)。結(jié)果表明,絮凝反應(yīng)時(shí)間以控制在l5—20 min為宜。

    2.2 爐渣吸附與過(guò)濾

    2.2.1 過(guò)濾速度

    爐渣吸附采用固定床吸附,經(jīng)絮凝沉降處理后的廢水,分別以8、l2、16 BV/h的不同流速通過(guò)爐渣吸附過(guò)濾處理。結(jié)果表明,過(guò)濾床的工作交換容量隨流速的遞增而遞減,處理廢水的體積減少。這由于溶液中的有機(jī)物分子未能充分進(jìn)行膜擴(kuò)散,就流出過(guò)濾床層,從而使泄漏點(diǎn)提前,過(guò)濾性能下降。綜合考慮過(guò)濾效果和時(shí)間因素,選擇流速為8—12 BV/h。

    2.2.2 過(guò)濾體積

    選擇濾速為10 BV/h,分別用色度為40、32、l8的處理水樣進(jìn)行動(dòng)態(tài)交換試驗(yàn)。結(jié)果表明,當(dāng)控制液漏色度為無(wú)色,爐渣過(guò)濾處理廢水的體積隨廢水濃度增加而減少。對(duì)于色度為l8—40的廢水,處理體積為500一l 500 BV。

    2.3 過(guò)濾柱的吸附

    當(dāng)廢水連續(xù)通過(guò)爐渣時(shí),運(yùn)行初期出水水質(zhì)很好,隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),上層爐渣吸附達(dá)到飽和,起吸附作用的爐渣層下移,當(dāng)吸附層前沿下移至過(guò)濾層底端時(shí),出水濃度開(kāi)始超標(biāo),此時(shí)發(fā)生穿透。吸附床的設(shè)計(jì)和運(yùn)行主要取決于穿透曲線。計(jì)算穿透曲線的吸附區(qū)厚度、移動(dòng)速度、穿透時(shí)間 (見(jiàn)表3)。

    當(dāng)吸附效率降低、出水水質(zhì)下降時(shí),就需要更換爐渣,更換的爐渣可以做建筑材料。

    2.4 處理效果

    以0.01% 聚鐵為絮凝劑,絮凝pH值6,時(shí)間15 min,靜置4 h,再經(jīng)爐渣過(guò)濾,濾速為12 BV/h,過(guò)濾體積為80 BV,原廢水色度為200倍,COD 為220 mg/L,處理后主要污染物的去除效果見(jiàn)表4,各處理階段的處理效果見(jiàn)表5。

    3 結(jié)論

    3.1 印染廢水用絮凝劑沉降,經(jīng)高溫爐渣過(guò)濾處理,再經(jīng)生物曝氣氧化后,具有處理效果好,操作較簡(jiǎn)單,設(shè)備投資少,處理后出水可回用作印染工藝用水,減少了廢水排放,具有良好的工業(yè)應(yīng)用前景。

    3.2 優(yōu)化后的處理工藝條件為:用聚合硫酸鐵作絮凝劑,投加量為0.01%,控制pH值為6,絮凝時(shí)間15 rain,靜置4 h。再經(jīng)爐渣吸附過(guò)濾,濾速為12 BV/h。原廢水色度為200(倍),CODcr為220 mg/L,過(guò)濾體積為500 BV,處理后出水近乎無(wú)色,CODcr為25 mg/L。

    來(lái)源: 印染在線

更多
  
  
集萃網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:集萃印花網(wǎng)”上傳的所有內(nèi)容:文字、圖片和音頻視屏等稿件,版權(quán)均屬于本網(wǎng)站,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站和個(gè)人不得轉(zhuǎn)載或以其他方式使用注有“集萃印花網(wǎng)”的所有信息。若要轉(zhuǎn)載,務(wù)必取得本網(wǎng)站的許可(客戶服務(wù)),并要注明來(lái)源。如若違反上訴聲明,本網(wǎng)必將追究相關(guān)法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)轉(zhuǎn)載的其他文章,都注明了來(lái)源。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載是為了傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或?qū)ζ湔鎸?shí)性負(fù)責(zé)。對(duì)于要轉(zhuǎn)載此類文章的媒體、網(wǎng)站及個(gè)人,必須保留本網(wǎng)注明的“稿件來(lái)源”,若有擅自篡改來(lái)源,均與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),其轉(zhuǎn)載者自負(fù)法律責(zé)任,同時(shí)本網(wǎng)也必將依法追究責(zé)任。
精彩圖集

最新技術(shù)文章

流行趨勢(shì)