【集萃網觀察】1 廢氣、廢水的資源化利用
在印染產品的生產過程中,由于使用大量的堿及堿性助劑,導致所排放的廢水pH值很高,一般達到12,甚至更高,加酸中和是常用的辦法,運行費用較高,在0.3—0.5元/t之間。而煤的燃燒,在釋放能量的同時,產生大量的酸性氣體,主要包括CO2、SO2,SO2作為廢氣的主要監(jiān)測指標,受到嚴格的控制,CO2作為一種溫室氣體,很多的自然災害與其有關。因此,從資源化利用的理論出發(fā),我們通過對煙道氣中CO2、SO2的分析,結合公司的耗煤量,經理論計算與實驗,自行研制出一套煙氣混合器,使廢水中的NaOH與煙氣中的CO2、SO2迅速發(fā)生中和反應,既降低廢水的pH值,又解決煙氣中的有毒有害廢氣。經監(jiān)測廢水中的堿含量由6g/L直接降到pH等于8,堿的中和去除率幾乎達到100%,所排放的煙氣中幾乎聞不到刺鼻的氣味。廢水、廢氣的有機結合,使公司每天平均節(jié)約硫酸8—10t,折合人民幣5000多元,年同比節(jié)約150多萬元,經濟效益相當可觀。
2 回用水的開發(fā)利用
印染企業(yè)是耗水大產,隨著水價的上漲,企業(yè)面臨著很大的成本壓力,另外,隨著國家污染治理力度的加強,企業(yè)的污水處理負擔曰益加重,因此,將污水資源化利用,迫在眉睫。有研究表明,爐渣有很好的有機物和色度去處能力,以前由于爐渣過濾的勞動強度大,限制了它的發(fā)展,現在隨著機械化程度的不斷提高,該技術越來越得到重視和發(fā)展。結合公司有大量爐渣的現實情況,把爐渣應用到回用水開發(fā)中去,具有經濟、可靠,投資省,效果好的特點。經過我們幾個月的努力,用處理后的達標廢水,經爐渣過濾吸附后,再經纖維球過濾,色度降到50倍以內,直接回用于花布車間的水洗機臺,對產品質量不產生任何影響。一期工程投資60余萬元,完成日回用3000m,的規(guī)模。固廢的綜合利用,使公司每年節(jié)約新鮮水90萬t,折合人民幣150余萬元。
3 真蠟廢水中廢渣的回收利用
真蠟花布花型粗獷,色澤濃艷,蠟紋精細自然,無回頭,圖案逼真,深受非洲人民的喜愛,素有“非洲花布”之稱。與常規(guī)花布生產工藝相比,多了印蠟顯色、甩蠟紋、染彩色蠟紋、退蠟堿洗等工序,因此其產生的廢水也懸殊很大,COD平均15000mg/L左右,高時可達30000mg/L以上,比常規(guī)印染廢水的COD濃度高出7—10倍,是一種更難處理的特殊的印染廢水。通過兩年多的研究、開發(fā),我們將廢水中的蠟以污泥的形式分離出來,再經甩干,又回用于生產,使得萬米蠟耗由原來的800kg降至300kg,大大降低了生產成本,增強市場的競爭力。
來源: 印染在線