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完善生產(chǎn)工藝降低污染物的排放
集萃印花網(wǎng)  2009-06-18

    【集萃網(wǎng)觀察】1用新助劑,降低退漿、煮練廢水的污染負荷.

    退漿、煮練主要是為去除織造過程中加在經(jīng)紗上的漿料,使纖維更好的與染料親和,同時也可去除織物纖維中部分天然雜質(zhì),如油脂、蠟質(zhì)和果膠類含氮化和物。常用的處理工藝是堿退漿,同時由于棉紡、棉混紡織物上多用聚乙烯醇(PVA)及部分變性淀粉,因此退漿、煮練廢水中含有大量的堿、PVA及其他高分子化合物,據(jù)測定PVA的COD值約1600mg/g,而BOD5值僅20mg/L,其完全降解的時間約895天,是一種較難生物降解的物質(zhì)。退漿、煮練廢水的COD值在10000一30000mg/L之間,呈強堿性。其水量一般較小,約占總水量的5%。10%,而其污染負荷可占總水量的30%一40%。

    為了有利于生態(tài)、環(huán)保,盡量降低退漿、煮練廢水的負荷,我們對工藝進行了多方面的佳化。退漿酶、精練酶的開發(fā)應(yīng)用,與傳統(tǒng)工藝相比,減少了滲透劑、煮練劑的使用,大大降低了廢水中主要污染物COD的濃度。見表1,工藝調(diào)整前后對比。

    表1工藝調(diào)整前后退漿、煮練廢水的COD對比表

    其中,1#、3#為調(diào)整前退漿、煮練廢水的污染物濃度,2#、4#為調(diào)整后退漿、煮練廢水的污染物濃度,調(diào)整后與調(diào)整前相比,下降明顯。

    另外,新型低堿前處理劑DKB及清棉師lOOt的使用,對降低NaOH的用量發(fā)揮了重要作用,同時還省去滲透劑和雙氧水穩(wěn)定劑的使用。

    2使用高效染料,降低廢水的色度

    以往的活性染料、硫化染料由于上染率低,是造成廢水色度很深的主要原因。為最大限度的實現(xiàn)減量化,達到高利用,低排放的目的,我們停止使用硫化染料,采用新型雙活性劑團(一氯均三嗪和乙烯砜)染料替代普通活性染料,使染料的固色率提高了30—40%,使用量降低15—70%,從而減少了廢水中染料的殘留量,降低了廢水的色度,提高了污水處理的效果。

    來源: 印染在線

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